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热敏CTP版案例分析

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-10-18  来源:互联网  作者:纸引未来  浏览次数:999
核心提示:

案例-1

问题反映:
– 显影后版面颜色左右深浅不一。
问题判断:
– 观看问题版,发现总是版面左边的颜色比右边的颜色深。
当版进入药水槽时,槽内导向胶辊右边有向上串的现象,
检查发现压力卡已经脱落,导致左右压力不均匀。
问题解决:
– 安装压力卡,调整胶辊左右压力,使冲版时整体运转较

协调。


案例-2

问题反映:
– 显影后版面有条杠。
问题判断:
– 显影毛刷为水绒套毛刷,中间磨损较严重,绒套已经脱
落硬化,没有了弹性,和版面形成了摩擦。
问题解决:
– 更换新的水绒套,一般更换一次药水换一次水绒套。

案例-3

问题反映:
– 显影后版面有螺旋纹。
问题判断:
– 通过观察版面,文字边缘有拖影,版面的螺
旋纹很均匀,贯穿整个版面,与显影毛刷的
纹理相似。毛刷对版面药膜摩擦过大所致。
问题解决:
– 调整毛刷压力
– 弱化显影条件
– 更换软质毛刷

案例-4

问题反映:
– 小划伤频繁。
问题判断:
– 仔细检查生版没有划伤,显影后版面完好也
没有划伤,当连续出几张后划伤出现,划伤
不规则,后发现收版台没有自动翻转功能,
版累积相互摩擦所致。
问题解决:
– 建议更换一台带自动翻转功能的收版台,或
每显影一张版后及时拿开。

案例-5

问题反映:
– 版底底灰较大,印刷带脏。
问题判断:
– 现场了解到,显影温度、时间、电导率均属
正常,但显影出来后版面底灰较大。可以通
过加强显影来消除底灰,但考虑到该厂对耐
印率要求较高,故配合该厂将制版机的参数
做了调整。
问题解决:
– 增加激光能量或降低转速。遵守强曝光若显
影。

案例-6

问题反映:
– 制版机不认版
问题判断:
– 该厂制版机为S-105,该机器对版形(毛刺、
正度、弧度)要求很高,现场发现所有的版
均树立放置,已经严重变形。
问题解决:
– 对于以上问题版,在上版时可反向握一下。
待用版要求平放。

案例-7

问题反映:
– 制版机不认版
问题判断:
– 该厂制版机为ALPHA-900II,版材版形(毛刺、
正度、弧度)均达到要求,后发现使用的为强
邦版的曝光参数,重新按照华光版测试曝光值。
问题解决:
– 对于以上问题,主要原因是因为强邦版与华光
版的药膜颜色有很大差异,制版机对应的表面
反射率相差较大。

案例-8

问题反映:
– 药水杂质较多。
问题判断:
– 该用户用量较大,现场了解到显影2688张没
有更换过滤芯,将滤芯拆下后发现,滤芯已
经堵死,药水没有循环。
问题解决:
– 规定显影500张时换一次滤芯,量少时一周
换一次。

案例-9

问题反映:
– 同一张版局部干净局部留底。
问题判断:
– 通过对显影槽药水深层、表层及左、右几个不
同位置的测量,发现显影最大温差达2.7℃。
因此,判断上述显影留底现象,是由显影液温
度不均造成。通过检查,显影系统中的过滤芯
阻塞,造成循环不良。
问题解决:
– 更换过滤芯后,显影循环正常,再次测量显影
温度,温差在±0.5 ℃ ,冲版无留底现象。

案例-10

问题反映:
– 印刷时色彩还原较差。
问题判断:
– 现场了解到,该厂制版要求50%的网点还原时
达到47%,为了让50 %的网点变为47 % ,将
显影条件定为28 ℃ ,30s,整个版面已发白,
药膜损失较大。
问题解决:
– 将显影条件恢复为23 ℃ ,30s,出版时根据
要求设置一条华光网点校正曲线。

案例-11

问题反映:
– 药水耐冲性差。
问题判断:
– 药水显影300张后疲劳需要更换,在现场跟
踪发现该厂用版量很小,一周不到100张,
平时大部分时间显影机关闭,药水得不到正
常的补充,空气氧化所致。
问题解决:
– 建议24小时不关显影机
– 每次交接班时手动添加2升新药水

案例-12

问题反映:
– 显影后版面有蓝色浮脏。
问题判断:
– 现场了解到,版面的蓝色脏点能够用湿抹布擦
掉,不影响印刷。药水长时间的静止,在胶辊、
毛刷辊上有沉淀。浮脏总是出现在刚开始显影
的几张版中,一段时间后自动消失。
问题解决:
– 正常显影出版前,先过几张废版。

案例-13

问题反映:
– 显影后发现版面有一条黑线。
问题判断:
– 每张版上仅仅只有一条黑线,但位置不固定。
在现场和设备工程师一同观察版面,黑线很细
很直,平行于快速扫描方向,断定黑线为激光
扫描造成。通过清理激光头、丝杠轨道,问题
得不到解决。后发现制版机顶盖一边螺钉松动,
预置版材时关闭顶盖用力过猛所致。
问题解决:
– 更换变形的螺钉。

案例-14

问题反映:
– 显影后版面有太阳斑。
问题判断:
– 观察问题版面,出现在版面的固定位置。太
阳斑表现为拇指大小的虚光点,为局部激光
扫描聚焦不准所致。根据版面上出现斑点的
位置确定灰尘颗粒的位置。
问题解决:
– 清理转鼓。

案例-15

问题反映:
– 显影后版面有不规则斑点。
问题判断:
– 通过测量版面网点正常,实地药膜完好,排除
显影过度的可能性。打开显影机的顶盖,发现
版材从显影槽出来后进入水洗段,没有水洗,
版面仍然残留药水,通过后段干燥固化形成斑
点。
问题解决:
– 保证一定的水压、水流量,确保水洗段出水正
常 。

案例-16

问题反映:
– 耐冲性变差。
问题判断:
– 以往一直能显影1600张,最近一段时间换了
两次新药水均只能显影300张版药水即疲劳。
在现场察看显影机显示屏设定动、静补加量均
为120ml。后通过连续显影10张版,共补加
100ml,故断定实际补加量不足,通过检查发
现药水补加管连接处漏气。
问题解决:
– 拧紧药水补加管。

案例-17

问题反映:
– 耐印率奇低。
问题判断:
– 用户告知我方,显影后版面很漂亮,但上机
后耐印率很低。现场了解到印前出版后网点
还原很好,确定问题出在印刷上,后通过测
量水斗液,发现异丙醇含量为20%偏高,和
该厂沟通后降到8%,耐印率由5千印提升为8
万印。
问题解决:
– 在不影响印刷的前提下,酒精含量越低耐印
率越好。

案例-18

问题反映:
– 停机掉版。
问题判断:
– 通过现场跟踪,了解到印前出版条件控制的
很好,版面网点网线呈现很好,没有制版、
显影过度迹象。开始印刷后,无论中途何时
停机后,再开机,版面药膜开始丢失,停机
时间越长掉膜越严重。将润版液滴到版面,
10秒钟后药膜溶解。
问题解决:
– 更换为适合热敏CTP版材的润版液。

案例-19

问题反映:
– 上机掉网。
问题判断:
– 上机印刷前,用洁版液对版面进行擦拭,擦拭后
药膜损失严重。将该洁版液滴在实地处,10秒后
滴定处颜色明显变浅。
问题解决:
– 更换不伤版的洁版液。

案例-20

问题反映:
– 颜色跟不上。
问题判断:
– 前往机台察看下机的印版,药膜完好,色泽
鲜亮,显影应属正常;测试机台水斗液的参
数均正常;后判定是制版可能有问题,随后
按照原条件曝一张半色调网版,测量发现网
点偏差较大,反向查询发现出华光版时挂的
是富士ICC曲线。
问题解决:
– 不加版材校正曲线
– 重新制作华光版材曲线
 



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